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硫酸装置2#省煤器腐蚀失效原因分析

硫酸装置2#省煤器腐蚀失效原因分析

分类:
技术交流
作者:
来源:
2020/12/09 17:28
【摘要】:

1概况

        XXXX公司硫磺制酸装置(3#系统)于20194月对系统中的2#省煤器进行更换。至201912月份该更换的2#省煤器共发生3次严重泄漏,造成系统全面停车处置。

 

                                               

 

  硫磺制酸装置共设原料、熔硫、焚硫转化、干吸等工段。省煤器作为系统中提高能效的热交换设备之一。服役状态下管子内部通循环水,管子外部是二氧化硫、三氧化硫烟气。2#省煤器工艺参数(略)

  经现场了解,更换后的2#省煤器局部结构进行了改变,主要是在柔性管板与隔板连接的底部增加了一冷凝槽。冷凝槽底部设置两连通管与烟气进口相连。(图略)

2、样品分析

  本次分析样品为从泄漏罐体的热管上割取。内管材质为20G

 

        

 

2.1、分析采用标准

1 GB/T 222《钢的成品化学分析允许偏差》

2 GB/T 14203《钢铁及合金光电发射光谱分析通则》

……

2.2、分析试验结果

2.2.1宏观检查

  对3根样品进行宏观检查,3根样品均在局部区域发生了严重的均匀腐蚀。1#2#样品的外管出现明显的减薄、3#样品内外管腐蚀破损严重。3根样品表面腐蚀严重,已腐蚀破损、泄漏部位未见有明显的塑性变形 ……

2.2.2成分分析

  从样品上取样进行化学成分分析,分析结果表明,取样部位母材的化学成分均满足GB/T5310-200820G钢管的要求(详见表2)。

2.3.3拉伸试验

  从样品上截取拉伸试样,取样方向为轴向(纵向),试验结果见表3。取样部位母材的 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率均能满足GB/T5310-200820G钢管的要求(详见表3)。

2.2.4金相分析

  取破损处管子横截面,磨抛腐蚀后观察正常处和破损处组织,均为F+P,晶粒度一致,珠光体呈细颗粒状(非片层),说明受过热,组织无异常,见图6和图7。

2.2.5断口分析

  用扫描电子显微镜观察腐蚀破损处表面形貌,可见氧化锈蚀严重,见图8和图9。

 

                   

         图8 破损处低倍形貌 36X

 

2.2.6能谱分析

  在扫描电镜下利用能谱仪对破损表面进行成分定性及半定量分析,可见主要为O、Fe、Si、S等元素,说明氧化严重并存在硫的腐蚀产物,见图10和表4。

 

                                

                    图10 破损处表面能谱分析位置和谱峰图

 

2.3、样品分析结论

  通过以上分析我们可以得出以下结论:

1) 热管的内外管材料成分正常,力学性能满足标准要求;

2) 材料金相组织正常,珠光体因受热有球化现象;

3) 断口分析表明泄漏与硫酸腐蚀有关;

4) 宏观外貌可见腐蚀是从换热管外侧向内腐蚀。

3、设备腐蚀成因分析

  从设备腐蚀形貌可见:腐蚀集中于下部倒数第1、2、3排和排液槽较为严重,倒数第2、3排更是腐蚀破损。结合图11所表现的腐蚀形貌特征,该设备的腐蚀情况与硫酸的露点腐蚀形貌一致……

  2#省煤器夹套处管子的腐蚀是由于开、停车时的低温硫酸露点腐蚀所产生析氢腐蚀,新的冷凝槽结构促进了开、停车时的低温硫酸露点腐蚀。